石嘴山光伏电站一期逆变器运行时间已超过十二年,因设备老化问题日益凸显。在自动发电控制(AGC)模式下,逆变器执行调度指令的速度与精度大幅下降,发电潜能无法充分释放。面对这一制约发电效率的关键瓶颈,石嘴山项目公司迅速协调各方资源进行攻坚。通过现场试验与深入分析,确定逆变器核心控制程序(DSP程序)为进口厂商开发,由于项目需求规模有限,难以支撑原厂商开发新程序的成本投入,对方建议更换整机。面对高昂的全站设备更换费用,项目公司通过坚持不懈的市场调研,最终寻找到一家控制程序研发公司,兼顾了成本与效益的最优化。
此次逆变器程序升级工作是从2月17日开始,通过为期三个多月的运行观察和数据分析,充分验证了升级效果:一方面,发电能力增强,单台逆变器平均发电量提升幅度逾5%;另一方面,运行控制水平大幅改善,逆变器对AGC指令的响应速度和执行精度显著提高,有效降低了调控损耗,非限电时段的发电偏差明显缩小,最直观的体现是,AGC合格率考核分数同比降幅高达66%。
石嘴山光伏电站本次逆变器程序升级的成功实践,有力验证了通过软件升级优化提升老旧逆变器效能的有效路径,从精准诊断控制逻辑缺陷,到高效完成逆变器程序升级与参数调优,全过程体现了“技术挖潜、度电必争”的精细化运营管理理念。未来,项目公司将持续深化设备诊断分析,不断挖掘设备潜力,优化运行策略,为电站的安全、稳定、高效运行筑牢基石,持续驱动电站提质增效。